筹备期间,基地还进行了 3 次小规模试具现,每次具现 100 吨铁矿,均取得成功。试具现的铁矿砂被送往国内最大的钢铁厂 —— 首钢集团进行冶炼测试,结果显示:铁矿砂的铁含量达 67.8%,硫、磷等有害杂质含量低于 0.01%,冶炼时的焦炭消耗降低 15%,钢水合格率提升至 99.9%,各项指标均远超普通进口铁矿。“这是我从事钢铁行业 30 年来见过的最好铁矿!” 首钢集团的冶炼专家在测试报告中写道,“有了这种铁矿,我们的高端钢材产量至少能提升 25%。”
具现启动当天,基地的万倍具现车间成为全国关注的焦点。通过专属通信渠道的实时直播,国内各大钢铁厂、政府部门、科研机构的人员都在屏幕前见证这一历史性时刻。
上午 9 点整,首批 100 吨黑石山铁矿样本被送入具现舱。控制台显示,样本的纯度为 72%,杂质主要为二氧化硅,含量仅 2.3%。老王按下 “开始具现” 按钮,舱内的能量纹路瞬间变为亮白色,样本在能量场中开始分解 —— 肉眼可见的黑色铁矿逐渐变得透明,最终化为一团闪烁的粒子云。
“粒子分解完成,开始重组!” 控制台的语音提示响起,粒子云在舱体另一侧快速聚合,先是形成细小的粉末,随后逐渐堆积,最终变成一堆泛着金属光泽的铁矿砂。整个过程持续了 15 分钟,当舱门缓缓打开时,一股灼热的气息扑面而来 —— 刚具现完成的铁矿砂温度高达 80c,但颗粒均匀,没有任何结块。
“立即采样检测!” 张磊一声令下,勘探组的队员们穿着隔热服,迅速采集了 10 份样本,送往车间旁的临时检测室。5 分钟后,检测结果出来:铁矿砂的铁含量 71.8%,纯度损耗仅 0.2%,杂质成分与原样本完全一致,符合预设标准。“成功了!” 车间内爆发出热烈的掌声,观察窗前的林舟也松了一口气,脸上露出欣慰的笑容。
随着首批具现成功,后续批次的具现工作有条不紊地展开。每 15 分钟完成一批次 100 吨的具现,车间内的传送带将铁矿砂自动转运至冷却区,降温后再送往存储仓库。为了确保效率,基地实行 “三班倒” 制度,24 小时不间断具现,每天能完成 96 批次,具现铁矿砂 9600 吨,按万倍计算相当于 9.6 亿吨 —— 这一产量,相当于龙国最大铁矿鞍钢集团全年的原矿产量。
具现过程中,跨部门的协作体现得淋漓尽致:勘探组的小王通过实时数据监控,发现第 127 批次铁矿的纯度略有下降,立刻调整模板库参数,确保后续批次恢复正常;防御组的无人机巡逻时,发现远处有几只野骆驼靠近警戒区,李虎迅速派出队员引导,避免其干扰运输路线;物资组的老周则根据仓库库存情况,实时调度卡车,确保铁矿砂不积压,运输不中断。
“以前总觉得各部门之间有‘隔阂’,这次具现让我明白,只要目标一致,协作能产生这么大的力量。” 参与调度的种植组小刘感慨道,他原本负责记录具现过程中的环境数据,后来主动帮忙协调无人机运输,“看到一车车铁矿砂被运走,想到它们能变成高楼大厦、高铁桥梁,就觉得特别有意义。”
国内的直播画面中,网友们也纷纷留言点赞:“赤漠基地太牛了!这才是真正的科技强国!”“有了万倍具现技术,再也不用看国外铁矿企业的脸色了!”“期待用这些铁矿造更多的航母、战机,守护咱们的国家!”
具现后的铁矿砂通过铁路专线运往全国 30 家重点钢铁厂,迅速引发了一场 “钢铁产业革命”。首钢集团是首批接收铁矿砂的企业,当第一列满载具现铁矿砂的火车驶入厂区时,厂长亲自带领员工在站台迎接。
“这批铁矿砂的品质超出了我们的预期!” 首钢集团冶炼车间主任王师傅拿着检测报告,兴奋地说,“以前我们用的进口铁矿,铁含量最高才 62%,还得经过复杂的选矿流程;现在这批铁矿砂不用选矿,直接就能入炉,冶炼时间缩短了 20%,能耗降低了 15%。”
在首钢的转炉车间,记者看到:具现铁矿砂被送入转炉后,钢水的沸腾程度明显低于以往,炉口的烟尘也减少了很多。“杂质少了,反应更稳定,钢水的成分也更均匀。” 王师傅指着显示屏上的钢水成分数据,“你看,这款用于高铁轨道的钢材,以前合格率只有 85%,现在用具现铁矿砂冶炼,合格率达到了 99.5%,而且强度提升了 10%,使用寿命能延长 50%。”
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